摇臂钻床适用于单件或批量生产带有多孔的大型零件的孔加工,是一般机械加工车间常用的机床。由于其原有控制系统采用继电器——接触器控制方式,电路接线复杂,触点多。经过长期使用后,各个地方的接线老化,造成故障率高,故障排查困难,常常影响企业的正常生产。由于PLC具有可靠性高,环境适应性强,使用方便,维护简单等优点。因此,利用PLC对摇臂钻床的继电器控制电路进行改造,有助于提高设备的可靠性、使用率。
模具知识,精冲模具中氮气弹簧的应用
模具知识,精冲模具中氮气弹簧的应用众所周知,氮气弹簧在模具中可以有各种不同的安放形式。但无论我们采用哪一种,都必须确保氮气弹簧工作稳定可靠、安装、调整、维护尽量方便。在精冲工艺中需要对齿圈施加一定的压力,使零件是在压应力状态下实现分离,从而获得光洁的断面,这也就要求氮气弹簧能够施加强大的压力,满足工艺的要求。双色模具,双色模具在设计及注塑时要注意的事项有哪些双色模具就是两种塑胶......第一、Z3040x16型摇臂钻床的电气控制
1、采用3台电机进行拖动,主电机M1(4.0kW),摇臂松夹电机(2.2 kW),摇臂上下电机(2.2 kW),3台电机均是小功率电机,均采用直接启动控制。
2、控制电路中设有主电机启动/停止,此控制未进入PLC,直接采用的启动和停止按钮进行控制的,由于此电路中未有任何连锁控制,无需进入PLC中进行控制,既节约了I/O点,又减少了故障排查点。
3、摇臂升/降动作按照“摇臂松开—升/降—摇臂夹紧”顺序进行,由摇臂松开行程开关SQ2与夹紧行程开关SQ3来控制。在摇臂夹紧前,由时间继电器KT1延时1~3s后再夹紧。
4、立柱和主轴箱的放松、夹紧可以单独操作,也可以同时进行,由转换开关SA、松开按钮SB5和夹紧按钮SB6来控制。利用时间继电器KT2的断电延时断开触点、KT3的通电延时闭合触点,实现电磁铁YA1、YA2相对于液压泵电机接触器提前吸合、延时断开的控制。
5、主电机M1和液压泵电机M3分别设有热继电器FR1、FR2作长期过载保护。
第二、PLC选择
1、确定I/O点数 ;在改造中尽可能保留系统原有的控制功能,以便能达到摇臂钻最好的工作效果,发挥其最大的工作效率,根据原有的控制电路来计算I/O点数。其中:按钮6个(考虑节约点数,有两个未进入PLC),行程开关4个,即实际输入点数为8个;接触器5个(考虑节约点数,有一个未进入PLC),中间继电器1个,即实际输出点数为5个。
2、选择PLC机型;根据确定的I/O点数,选择德国西门子公司生产的S7-200系列产品。此PLC的型号为CPU222——6ES7 212-1BB23-0xB0,输入点数为8个,输出点数为6个,继电器输出,使用电源为85至264VAC(47至63Hz)。
第三、PLC程序设计 ;根据原有继电器控制电路,加以分析改进,但仍保持原有的控制功能。
第四、改造中必须要注意的几个问题
1、选择PLC机型时,要考虑低价格,高性能。
2、原有继电器控制电路比较复杂,如线路老化后,故障点太多,不便查询,而利用PLC控制时,不但大大提高了摇臂钻床电气控制系统的可靠性和抗干扰能力,而且大大简化和减少了维修维护的工作量,使用效果良好。
利用PLC对摇臂钻床控制系统进行改造后,大大简化了控制线路,维护起来十分方便,而且降低了设备运行的故障率,大大提高了设备运行的稳定性及使用率。我厂的电气维护人员尝到了甜头,要不以前一提到维修摇臂钻床,就是一头污水,无从下手,自从改造完成后,再也没遇到此类问题,摇臂钻床再也没出现过影响生产、停滞状态的情况。建议摇臂钻床的生产厂商,也应该一改往常的设计思路,避免以后在生产过程中出现类似的问题。